石灰窯配套科氏力秤煤粉計(jì)量與控制系統(tǒng)典型案例
發(fā)布日期:2020-10-12 瀏覽次數(shù):584
1、工程概述
山西建龍鋼鐵有限公司配套600t/d石灰窯煅燒項(xiàng)目,為解決窯頭噴煤系統(tǒng)精準(zhǔn)控制、提高窯熱工穩(wěn)定性問題,采用科氏力秤煤粉計(jì)量與控制系統(tǒng)對原窯頭噴煤系統(tǒng)升級改造,取得良好的使用效果。
2、存在問題
項(xiàng)目煤粉倉容60M3,原系統(tǒng)倉底出料口依次設(shè)置稱重緩沖倉、給料設(shè)備和氣力輸送。由于沒有精確計(jì)量設(shè)備和穩(wěn)定的鎖風(fēng)給料設(shè)備及氣力輸送系統(tǒng)設(shè)置不合理,導(dǎo)致入窯給煤量計(jì)量不準(zhǔn)且波動大,窯熱工穩(wěn)定性差。
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圖1 改造前現(xiàn)場照片和工藝布置
3、技改方案
在廠家全力配合的情況下,現(xiàn)場完成了窯頭噴煤系統(tǒng)改造,具體方案如下:
(1)全套更換為科氏力稱煤粉計(jì)量與控制系統(tǒng),設(shè)備型號KXT(M)-I,系統(tǒng)總高度5500mm(見圖2)。
(2)羅茨風(fēng)機(jī)風(fēng)量34.25m3/min,風(fēng)壓58.8kPa。螺旋泵出口設(shè)備自帶600mm長收縮管,收縮管后需現(xiàn)場接3-4.5m長的擴(kuò)大管(內(nèi)徑205mm,φ219×7),擴(kuò)大管后接正常輸送管(內(nèi)徑180mm,φ194×7)。
(3)螺旋泵泵頂倉接收塵管道與水平夾角大于70°,與煤倉共用收塵器,根據(jù)經(jīng)驗(yàn)現(xiàn)場設(shè)置并調(diào)整管道閥門開度。
(4)沿用原助流噴吹系統(tǒng)。
(5)原煤粉倉底部接一段1326mm左右的非標(biāo)管,提供螺旋閘門配對法蘭以便現(xiàn)場安裝。
(6)離地2500mm高度位置新設(shè)一個(gè)鋼平臺,便于煤粉秤檢修,原平臺開孔根據(jù)設(shè)備尺寸調(diào)整。
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圖2改造后現(xiàn)場照片和工藝布置
(6)供貨范圍見下表
(7)設(shè)備特點(diǎn)
KXT科氏力秤煤粉計(jì)量與控制系統(tǒng)由穩(wěn)流給料機(jī)、科氏力粉體計(jì)量秤、新型輸送泵、及控制裝置組成。穩(wěn)流給料機(jī)安裝在粉倉下方,其作用是給計(jì)量裝置---科氏力粉體計(jì)量秤提供流量穩(wěn)定的粉料,故稱之為“穩(wěn)流給料機(jī)”。粉料經(jīng)穩(wěn)流給料機(jī)進(jìn)入科氏力秤,控制裝置根據(jù)科氏力秤瞬時(shí)流量測定值與設(shè)定值比較結(jié)果反饋調(diào)節(jié)穩(wěn)流給料機(jī)轉(zhuǎn)速,使瞬時(shí)值始終跟蹤設(shè)定值,從而實(shí)現(xiàn)對喂料量的計(jì)量與控制。計(jì)量后的粉料通過螺旋輸送泵進(jìn)入粉料輸送管道。
技術(shù)指標(biāo)
---- 計(jì)量準(zhǔn)確度±0.5%
---- 控制準(zhǔn)確度±1%
---- 適應(yīng)物料水份 ≤2%
------稱量范圍:視不同窯型,可在0.6~35t/h任意選配組合
---- 與窯系統(tǒng)同步安全運(yùn)轉(zhuǎn)率100%
4、技改效果
從運(yùn)行的數(shù)據(jù)來看(見圖3~6),科氏力秤煤粉計(jì)量與控制系統(tǒng)計(jì)量準(zhǔn)確、給料穩(wěn)定,有力的保證了窯的熱工穩(wěn)定性,實(shí)現(xiàn)了技術(shù)改造目標(biāo),設(shè)備整體運(yùn)行平穩(wěn),滿足了用戶要求。
后續(xù)建龍集團(tuán)在吉林、山西石灰窯項(xiàng)目中,分兩批次繼續(xù)選用科氏力稱煤粉計(jì)量與控制系統(tǒng)合計(jì)3臺套。
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圖3~4 投產(chǎn)初期觸摸屏反饋畫面及流量波動曲線
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圖5~6 投產(chǎn)后回訪中控畫面及管道壓力波動曲線
1、工程概述
山西建龍鋼鐵有限公司配套600t/d石灰窯煅燒項(xiàng)目,為解決窯頭噴煤系統(tǒng)精準(zhǔn)控制、提高窯熱工穩(wěn)定性問題,采用科氏力秤煤粉計(jì)量與控制系統(tǒng)對原窯頭噴煤系統(tǒng)升級改造,取得良好的使用效果。
2、存在問題
項(xiàng)目煤粉倉容60M3,原系統(tǒng)倉底出料口依次設(shè)置稱重緩沖倉、給料設(shè)備和氣力輸送。由于沒有精確計(jì)量設(shè)備和穩(wěn)定的鎖風(fēng)給料設(shè)備及氣力輸送系統(tǒng)設(shè)置不合理,導(dǎo)致入窯給煤量計(jì)量不準(zhǔn)且波動大,窯熱工穩(wěn)定性差。
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圖1 改造前現(xiàn)場照片和工藝布置
3、技改方案
在廠家全力配合的情況下,現(xiàn)場完成了窯頭噴煤系統(tǒng)改造,具體方案如下:
(1)全套更換為科氏力稱煤粉計(jì)量與控制系統(tǒng),設(shè)備型號KXT(M)-I,系統(tǒng)總高度5500mm(見圖2)。
(2)羅茨風(fēng)機(jī)風(fēng)量34.25m3/min,風(fēng)壓58.8kPa。螺旋泵出口設(shè)備自帶600mm長收縮管,收縮管后需現(xiàn)場接3-4.5m長的擴(kuò)大管(內(nèi)徑205mm,φ219×7),擴(kuò)大管后接正常輸送管(內(nèi)徑180mm,φ194×7)。
(3)螺旋泵泵頂倉接收塵管道與水平夾角大于70°,與煤倉共用收塵器,根據(jù)經(jīng)驗(yàn)現(xiàn)場設(shè)置并調(diào)整管道閥門開度。
(4)沿用原助流噴吹系統(tǒng)。
(5)原煤粉倉底部接一段1326mm左右的非標(biāo)管,提供螺旋閘門配對法蘭以便現(xiàn)場安裝。
(6)離地2500mm高度位置新設(shè)一個(gè)鋼平臺,便于煤粉秤檢修,原平臺開孔根據(jù)設(shè)備尺寸調(diào)整。
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圖2改造后現(xiàn)場照片和工藝布置
(6)供貨范圍見下表
(7)設(shè)備特點(diǎn)
KXT科氏力秤煤粉計(jì)量與控制系統(tǒng)由穩(wěn)流給料機(jī)、科氏力粉體計(jì)量秤、新型輸送泵、及控制裝置組成。穩(wěn)流給料機(jī)安裝在粉倉下方,其作用是給計(jì)量裝置---科氏力粉體計(jì)量秤提供流量穩(wěn)定的粉料,故稱之為“穩(wěn)流給料機(jī)”。粉料經(jīng)穩(wěn)流給料機(jī)進(jìn)入科氏力秤,控制裝置根據(jù)科氏力秤瞬時(shí)流量測定值與設(shè)定值比較結(jié)果反饋調(diào)節(jié)穩(wěn)流給料機(jī)轉(zhuǎn)速,使瞬時(shí)值始終跟蹤設(shè)定值,從而實(shí)現(xiàn)對喂料量的計(jì)量與控制。計(jì)量后的粉料通過螺旋輸送泵進(jìn)入粉料輸送管道。
技術(shù)指標(biāo)
---- 計(jì)量準(zhǔn)確度±0.5%
---- 控制準(zhǔn)確度±1%
---- 適應(yīng)物料水份 ≤2%
------稱量范圍:視不同窯型,可在0.6~35t/h任意選配組合
---- 與窯系統(tǒng)同步安全運(yùn)轉(zhuǎn)率100%
4、技改效果
從運(yùn)行的數(shù)據(jù)來看(見圖3~6),科氏力秤煤粉計(jì)量與控制系統(tǒng)計(jì)量準(zhǔn)確、給料穩(wěn)定,有力的保證了窯的熱工穩(wěn)定性,實(shí)現(xiàn)了技術(shù)改造目標(biāo),設(shè)備整體運(yùn)行平穩(wěn),滿足了用戶要求。
后續(xù)建龍集團(tuán)在吉林、山西石灰窯項(xiàng)目中,分兩批次繼續(xù)選用科氏力稱煤粉計(jì)量與控制系統(tǒng)合計(jì)3臺套。
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圖3~4 投產(chǎn)初期觸摸屏反饋畫面及流量波動曲線
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圖5~6 投產(chǎn)后回訪中控畫面及管道壓力波動曲線