瀘州納溪賽德中央鏈提升機改造案例
發(fā)布日期:2020-10-12 瀏覽次數(shù):200
1項目概況
使用廠家:瀘州納溪賽德水泥有限公司;
設(shè)備型號:NSE900x45.91m;
輸送能力:最大850t/h;
工藝崗位:水泥輥壓機循環(huán)物料的提升有單系列和雙系列兩種方案,該司為循環(huán)料與原料同時進入同一臺斗提的單系列提升方案,兩種提升方案工藝布置見圖1;
物料特性:混合料:熟料、石灰石、爐渣;物料顆粒度≤30mm;溫度<80℃,水分≤2%。
存在的問題及改造訴求:原提升機產(chǎn)能不足,計劃提產(chǎn)至最大970 t/h。
因此該廠決定將此中央鏈提升機改為膠帶型。對此我司做出以下改造方案。
單提升機方案(瀘州納溪賽德工藝流程圖) 雙提升機方案
圖1水泥輥壓機循環(huán)物料提升方案
注:雙提升機方案的改造參見江西亞東水泥有限公司案例
2、改造方案
2.1頭輪總成改造
保留原有傳動部分。拆除原有鏈輪,替換為鋼絲膠帶提升機型滾筒頭輪配套糾偏覆膠瓦片,在機頭殼體增加密封和一套頭輪清掃裝置,改造對比見圖2。
圖2機頭改造對比圖
2.2機尾總成改造
保留原提升機有尾部殼體主體,將原有配重改造為四連桿自動張緊裝置。拆除原有尾部鏈輪,特殊設(shè)計專用防卡料型尾輪。在殼體上加裝跑偏開關(guān)及料位計。機尾改造示見圖3。
圖3 機尾改造圖
2.3傳動件改造
拆除原有鏈條及料斗,改造為增強型鋼絲膠帶及重載配套型料斗、墊板及螺栓。特殊設(shè)計膠帶及料斗確保膠帶及料斗的使用安全。
3、改造效果
本次中央鏈提升機改造歷時十天,投入運行半年后,效果良好,系統(tǒng)運行正常,改造前后電流曲線對比見圖4。
改造前電流曲線 改造后電流曲線
圖4 電流波動曲線波動對比圖
產(chǎn)能同為700t/h時,改造前原中央鏈提升機電流為138A,改造為膠帶提升機后運行電流為 107A,節(jié)能約22%,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,振動小、噪音低。該設(shè)備的成功改造,實現(xiàn)了鋼絲膠帶提升機在水泥輥壓機循環(huán)提升工藝環(huán)節(jié)的應(yīng)用,且運行安全可靠,同時降低了系統(tǒng)能耗,為水泥輥壓機系統(tǒng)提供了新的循環(huán)料提升輸送方案。
1項目概況
使用廠家:瀘州納溪賽德水泥有限公司;
設(shè)備型號:NSE900x45.91m;
輸送能力:最大850t/h;
工藝崗位:水泥輥壓機循環(huán)物料的提升有單系列和雙系列兩種方案,該司為循環(huán)料與原料同時進入同一臺斗提的單系列提升方案,兩種提升方案工藝布置見圖1;
物料特性:混合料:熟料、石灰石、爐渣;物料顆粒度≤30mm;溫度<80℃,水分≤2%。
存在的問題及改造訴求:原提升機產(chǎn)能不足,計劃提產(chǎn)至最大970 t/h。
因此該廠決定將此中央鏈提升機改為膠帶型。對此我司做出以下改造方案。
單提升機方案(瀘州納溪賽德工藝流程圖) 雙提升機方案
圖1水泥輥壓機循環(huán)物料提升方案
注:雙提升機方案的改造參見江西亞東水泥有限公司案例
2、改造方案
2.1頭輪總成改造
保留原有傳動部分。拆除原有鏈輪,替換為鋼絲膠帶提升機型滾筒頭輪配套糾偏覆膠瓦片,在機頭殼體增加密封和一套頭輪清掃裝置,改造對比見圖2。
圖2機頭改造對比圖
2.2機尾總成改造
保留原提升機有尾部殼體主體,將原有配重改造為四連桿自動張緊裝置。拆除原有尾部鏈輪,特殊設(shè)計專用防卡料型尾輪。在殼體上加裝跑偏開關(guān)及料位計。機尾改造示見圖3。
圖3 機尾改造圖
2.3傳動件改造
拆除原有鏈條及料斗,改造為增強型鋼絲膠帶及重載配套型料斗、墊板及螺栓。特殊設(shè)計膠帶及料斗確保膠帶及料斗的使用安全。
3、改造效果
本次中央鏈提升機改造歷時十天,投入運行半年后,效果良好,系統(tǒng)運行正常,改造前后電流曲線對比見圖4。
改造前電流曲線 改造后電流曲線
圖4 電流波動曲線波動對比圖
產(chǎn)能同為700t/h時,改造前原中央鏈提升機電流為138A,改造為膠帶提升機后運行電流為 107A,節(jié)能約22%,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,振動小、噪音低。該設(shè)備的成功改造,實現(xiàn)了鋼絲膠帶提升機在水泥輥壓機循環(huán)提升工藝環(huán)節(jié)的應(yīng)用,且運行安全可靠,同時降低了系統(tǒng)能耗,為水泥輥壓機系統(tǒng)提供了新的循環(huán)料提升輸送方案。